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酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高

日期:2025-04-20 15:48
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摘要:酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高 針對不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率低、能耗大等問題,酒鋼煉軋廠中板作業(yè)區(qū)大力實施中板軋機(jī)自動軋製控製程序改進(jìn)之自動接鋼和提前送鋼程序開發(fā)與應(yīng)用項目,實現(xiàn)了自動接鋼和提前送鋼功能,大幅提高了中板軋機(jī)軋製效率,節(jié)約了電能消耗,還可實現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益194.9萬元。 中板軋機(jī)原自動軋製過程控製是單一的順序控製,隻有軋機(jī)中的軋件軋完送入快冷區(qū)域後,才能開始下一個軋件的軋製。酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高,在這期間,軋區(qū)設(shè)備處於等待狀態(tài),根據(jù)板子長度的不同,等待時間約6秒~1...
酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高

針對不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率低、能耗大等問題,酒鋼煉軋廠中板作業(yè)區(qū)大力實施中板軋機(jī)自動軋製控製程序改進(jìn)之自動接鋼和提前送鋼程序開發(fā)與應(yīng)用項目,實現(xiàn)了自動接鋼和提前送鋼功能,大幅提高了中板軋機(jī)軋製效率,節(jié)約了電能消耗,還可實現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益194.9萬元。

中板軋機(jī)原自動軋製過程控製是單一的順序控製,隻有軋機(jī)中的軋件軋完送入快冷區(qū)域後,才能開始下一個軋件的軋製。酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高,在這期間,軋區(qū)設(shè)備處於等待狀態(tài),根據(jù)板子長度的不同,等待時間約6~12秒,從而造成軋機(jī)軋製效率低、能耗大的問題。

在項目實施過程中,該作業(yè)區(qū)將中板原自動軋製過程控製從單一的順序控製改造為可以實現(xiàn)自動接鋼和提前送鋼的複式順序控製,實現(xiàn)當(dāng)前一塊軋件軋製至*後一道次時,下一個軋製過程即開始運(yùn)行,前一塊軋件板尾出軋機(jī)輥縫,下一塊軋件便開始軋製,從酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高,而使軋件與軋件之間的軋製過程充分銜接;解決原自動控製程序存在的數(shù)據(jù)分區(qū)矛盾,改進(jìn)自動軋製控製程序,可實現(xiàn)軋製過程提前送鋼,縮短軋件軋製間歇時間2秒以上,大幅提高軋機(jī)效率,降低軋區(qū)設(shè)備等待狀態(tài)浪費(fèi)的能耗;縮短軋機(jī)前1、23、4、5、6組和機(jī)後1、2、3組輥道空轉(zhuǎn)等待時間,降低設(shè)備損耗和能耗;實現(xiàn)自動接鋼,降低手動乾預(yù)頻次,減少手動乾預(yù)帶來的自動軋製異常中斷而產(chǎn)生的非計劃產(chǎn)品,提高成材率。

項目實施後,經(jīng)現(xiàn)場實際測試,在軋製普碳板時,根據(jù)板坯大小和軋製規(guī)程不同,每班8小時可比原先多軋製5~9塊鋼。該項目的成功實施,實現(xiàn)了自動接鋼,杜絕了操作工手動接鋼因時間掌握不好、誤操作造成自動軋製中斷產(chǎn)生非計劃產(chǎn)品的情況。酒鋼不鏽鋼中板軋機(jī)軋製效率大幅提高,同時,該項目打破了原始中厚板四輥可逆軋機(jī)傳統(tǒng)的控製方式,大幅度提高了軋機(jī)的軋製效率。

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